前言:
摇臂试采煤机的重要部件,出厂前都需要对其进行严格的试验,检查其各项试验项目是否满足MT/T82-1998标准规定[1],摇臂的形状不规则,不利于固定。一直以来,我厂采用压块式压紧方式。此种方式压紧使得摇臂整体固定不牢固,试验过程中容易产生偏斜,造成振动严重。对于大功率采煤机摇臂,此种方式的压紧局限性越来越明显,因此我们迫切需要对夹具进行改进,以满足大功率采煤机摇臂的试验。
目前摇臂夹具使用中问题分析
采煤机出厂前都要经过严格的各种测试。其中重要部件摇臂及内牵引的试验时间要求不小于4小时,检测转速、温度、齿轮的啮合情况、轴承温升,以及运转噪声等等[1]。
摇臂试验过程中,既需要摇臂的牢固固定,同时,也要尽量接近摇臂实际工作状态,以模拟实际工况下的负载情况。
目前所使用夹具为如图1所示方式。此种方式固定的是行星头部分的内齿圈外壳,和摇臂电机外壳。
图1 改进前摇臂夹持图
如图1所示,此摇臂为左右臂,滚筒逆时针旋转。加载时,假定行星头处固定,则电机处受到如图1所示的水平分力F1;假定电机处固定,则行星头部位受水平分力如图1所示F1’, 由于固定架是由螺杆组成,无法抵消水平方向的分力;整个机构存在左右摇动;由于机构的晃动,加剧系统的振动,连接螺杆容易松动,存在严重的安全隐患,不利于试验以及数据采集。由于下压块与上压条由两条螺栓直接固定在底板上,下压块的固定并不牢固,更加剧了夹具整体的不稳定性。
此种固定方式,夹具与摇臂之间的接触为线接触,夹持部位受力大,容易造成行星头处内齿圈以及电机处机壳变形,摇臂工作时的受力点主要是行星头处与连接耳处,故此时的试验与部件现场工作状态有很大差别,摇臂壳体在测试过程中并未得到有效加载,壳体的缺陷得不到有效的验证。
摇臂夹具的改进
图2 改进后摇臂夹具
图3 行星头部位夹具示意
改进后,夹持部位为摇臂行星头处内齿圈和摇臂与主机架连接耳处。行星头部位采用与行星头大小一致的圆柱形护板夹持,连接耳处与固定底座采用销轴连接。夹具与试验台之间采用螺栓连接。
如图2,图3所示,行星头处的夹持为面接触,各方向受力均匀,避免了内齿圈的局部变形。,夹具上下部分采用螺栓连接,夹持部分采用锥面自锁配合[2],并配合锥套,使得上下夹具整体性更高,且与内齿圈配合更好。通过改进,减小了螺栓的受力,避免了因螺栓松动而导致夹持失效;避免了夹具与内齿圈结合面产生过度变形而导致夹持失效。
连接耳处采用销轴固定,改变了之前的夹持位置,避免了电机壳体在压块挤压下局部变形,使得摇臂固定更牢固。此种夹持方式,使得摇臂的固定更接近实际工况。
结论:
经过结构的改进,行星头与连接耳处的夹紧更牢固。夹紧处的两种底座采用整体式,整体刚性好,且底面宽度更宽,较改进之前更容易实现后底座与平台的压紧,避免因夹具的刚性不足而导致试验系统的不稳定,振动明显下降。
改进后,完善了摇臂整体的试验内容,真正实现了摇臂的模拟工况试验,尤其是实现了摇臂壳体的整体加载,使得采集的各项数据更真实科学。